发生日期:1989年2月17日
发生单位:江西省鹰潭市某橡胶厂
原因类别:误操作
伤亡人数:死亡3人,伤8人
损失:直接经济损失6.51万元,间接经济损失3.13万元
事故经过:
1989年2月17日下午2时38分,江西省鹰潭市某橡胶厂胶鞋二车间一台规格XLG 1.7米×4米的硫化缸缸盖突然冲出,重量为560公斤的缸盖脱离缸体,与该车间水泥地面成约30°斜角直线飞出,冲破该车间东端南向木结构房顶,屋面倒塌80平方米,砸破胶鞋一车间,两处木结构房顶5平方米,撞在车间中端南向墙上(冲撞点离车间地面距离3.5米处)落下,直线测距69米,受缸盖冲击造成直接死亡三人,间接受伤八人;直接经济损失6.51万元,间接经济损失3.13万元。
发生事故的这天是星期五为该厂厂休,因生产任务重,全厂职工加班。这天下午胶二车间硫化班当班。这个班共有职工十八名,其中二名正式工,十六名临时工,工种和人员分别为上光4人、看缸2人、进出缸2人、脱楦4人和修口4人,硫化工作是流水作业,要求上光工种的职工下午1点钟上班,看缸和进出缸工种的职工二点上班,脱楦和修口工种的职工下午三点钟上班。这一天该上班的只有十七人,其中1名看缸工请婚假。
当天下午1时50分左右,班长孔某,进出缸工朱某、桂某.脱楦工吴某先后来到车间工作岗位,班长叫他们把上好光油的胶鞋推进缸内,脱楦工吴某也在帮助他们推车,推到第三车时,脱楦工陶某来了,班长便叫陶帮助他们进出缸工作,陶听从了班长吩咐,便和朱某、吴某一起将第三车上光了的胶鞋推入缸内,然后陶便盖上缸盖,并用手推拉了几次,问的声班长,'可以吧'!班长用铁棍敲了几下,检查后说:'可以,'陶随后了关了排气阀,约1小时55分钟左右,即进行了硫化。
大约在下午2时20分,胶二车间(生产分为两条作业线)带线负责人汤某来到硫化班,问班长孔某'有没有出缸,'孔说:'还不到时间,'当时,汤看了硫化缸的温度是138℃,蒸气压力0.4MPa,缸内工作压力0.2MPa。
胶二车间硫化班脱楦工丁某听其母(橡胶厂包装车间工人)说,班长委托她找一个临时工来上班,丁便介绍了同学李某晚上六点钟到包装车间上班。这天下午,丁约李来熟悉岗位,当他们看了岗位后,从包装车间侧门出来,刚走进胶二车间硫化缸处(侧门距硫化缸处仅二米),硫化缸盖突然冲出,丁某、李某和在缸前的临时工吴某3人,被缸盖直接冲出,当场死亡。
事故发生原因:
1.硫化缸在关盖时未使用安全扦销,是造成缸盖转动脱位冲击的直接原因。经查阅该设备使用说明书,在关闭缸盖和缸环时,安全扦销扦入缸头与缸盖孔内,使缸盖不能自由转动,起到安全保险的作用。通过调查和操作者本人口述,关闭缸盖后,没有使用安全扦销。致使缸盖可以自由转动,这就存在缸盖自由转动滑脱的可能性。经对现场设备检测,缸盖与缸口径向间隙为10~15毫米;缸体母齿磨损成斜面,错齿两头相差厚度为2~3毫米,斜面与缸盖脱离转动方向是一致的。同时缸盖公齿与缸体母齿有转动切向痕迹,公齿较为明显。从全周14个错齿测量八个齿看,啮合转动痕迹最长的为90毫米,最短的为45毫米,而全部啮合齿长190毫米。
经现场对该硫化缸进行观察,缸盖的转动滑脱方向,正与缸体尾部的热风循环装置离心通风机是同一运转方向。这样就存在着在离心通风机运转的作用下,致使缸盖逐步转动脱位冲出造成了这起恶性爆炸事故的发生。
2.根据该厂硫化工段安全技术操作规程的规定,不能让不熟悉的工人操作,而当班负责人却违章指挥,擅自指挥不是本岗,又不熟悉本工作的人员上机操作,造成这起误操作事故。
3.职工安全意识淡薄,安全管理制度不全,没有认真执行安全技术操作规程。该设备安全扦销从1988年10月至发生事故前,近4个月时间来使用安全扦销。
4.职工安全教育培训不够,三级安全教育不落实,没有加强对设备操作者岗前安全技术培训。外聘临时工过多,造成操作人员素质差,同时,职工工种调动频繁,职工之间存在代岗窜岗的现象,没有严格的执行定人、定岗、定机的安全管理要求。